為了能夠把生物質(zhì)燃燒設備推向市場(chǎng),實(shí)現其商品化生產(chǎn),本研究從分析*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐的設計依據出發(fā),針對*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐存在的爐膛溫度高、排煙溫度高等一些問(wèn)題,進(jìn)行了改進(jìn)設計,并制造出一臺42kw燃用生物質(zhì)成型燃料的熱水鍋爐。在4種工況下對其進(jìn)行熱性能試驗,各項熱性能指標達到設計要求,彌補了*代存在的不足,其中燃燒效率zui高達94.84%,熱效率zui高達80.81%。與*代生物質(zhì)成型燃料熱水鍋爐相比,各項熱損失、熱效率和燃燒效率有著(zhù)相似的變化規律,但其大小有著(zhù)不同程度的改變: (1) 改進(jìn)后的鍋爐散熱損失有了明顯降低。改進(jìn)前4個(gè)工況下散熱損失在7.64%~33.28%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下散熱損失在1.11%~10.32%變化,改進(jìn)后散熱損失比改進(jìn)前降低了6.53~22.96個(gè)百分點(diǎn); (2) 改進(jìn)后的鍋爐排煙熱損失有了明顯降低。改進(jìn)前4個(gè)工況下排煙熱損失在10.65%~33.18%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下排煙熱損失在3.07%~16.11%變化,改進(jìn)后排煙熱損失比改進(jìn)前降低了7.58~17.07個(gè)百分點(diǎn); (3) 改進(jìn)后的鍋爐熱效率有了一定程度的提高。改進(jìn)前4個(gè)工況下熱效率在52.96%~70.13%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下熱效率在63.99%~80.81%變化,改進(jìn)后熱效率比改進(jìn)前增加了10.68~11.03個(gè)百分點(diǎn); (4) 改進(jìn)后的鍋爐氣體不*燃燒熱損失、固體不*燃燒熱損失和灰渣物理熱損失有較小程度的增加。改進(jìn)前4個(gè)工況下氣體不*燃燒熱損失在0.522%~1.267%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下氣體不*燃燒熱損失在2.13%~6.72%變化,改進(jìn)后氣體不*燃燒熱損失比改進(jìn)前增加了1.61~5.45個(gè)百分點(diǎn);改進(jìn)前4個(gè)工況下固體不*燃燒熱損失在1.275%~2.36%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下固體不*燃燒熱損失在3.26%~4.44%變化,改進(jìn)后固體不*燃燒熱損失比改進(jìn)前增加了1.99~2.08個(gè)百分點(diǎn);改進(jìn)前4個(gè)工況下灰渣物理熱損失在0.081%~0.091%變化,改進(jìn)后4個(gè)工況下灰渣物理熱損失在0.133%~0.139%變化,改進(jìn)后灰渣物理熱損失比改進(jìn)前增加了0.052~0.048個(gè)百分點(diǎn)。 zui后應用商業(yè)軟件Fluent對不加料冷態(tài)進(jìn)行模擬,為以后更深入的模擬打下基礎,為今后的改進(jìn)設計提供參考依據。
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